磨粉機經過全方位改造磨煤
某發電廠使用六臺磨粉機磨制煤粉,將煤粉燃燒用于發電,煤種是煙煤,每臺磨粉機的平均出力在48~49t/h左右。但是如果煤質較差,則需要更多的磨粉機,造成更大的能源浪費,而且磨粉機在生產中出現了很多的問題,生產能力大打折扣,紅星機器的技術人員積極破冰求解,查看了近幾年這幾臺磨粉機的運行記錄,經過實地調查,對磨粉機的密封系統、排渣系統、制粉系統以及耐磨件進行了改造。
1、密封系統的改造
頂起密封裝置:為保證磨粉機工作時密封嚴密可靠,地面上配置輔助的定位裝置及密封提升裝置。箱體下設一整體鋼板,箱體前面及側面設定位擋板,保證小車準確定位。舉升裝置為電動提升 ,專為本工程設計,該 本身具有鎖緊結構,可保證小車與密封結合面始終保持可靠的密封壓力。
磨粉機機座的密封采用動靜結合式密封, 利用碳精密封環形成浮動密封隔絕空氣, 利用擋渣環形成間隙密封隔絕磨內渣室,擋渣環采用分段結構,以便于安裝及調整密封間隙;密封環圈采用分段結構,磨粉機運行時密封腔內充滿高于一次風 1.5~2kPa 壓力的密封風, 將渣室與大氣隔開,使一次風及磨內粉塵不會進入大氣,以致污染環境及能源浪費。
2、排渣系統的改造
磨粉機棑渣系統有兩個氣動閘板閥。排渣系統運行時,排渣門上門開啟下門關閉,石子煤由上門進入緩沖渣箱。排渣時,排渣門上門關閉下門開啟,緩沖渣箱中的石子煤進入石子煤收集箱。
本次改造將磨粉機排渣出口法蘭以下部分整體更換,門板采用耐磨合金,密封面采用堆焊材料,設計了兩臺專用排渣閥;在排渣閥下設計一密封蓋板,蓋板上由計料位安裝接口,蓋板下平面設計含有專用橡膠密封圈的密封結構;密封蓋板下設計專用電動提升及密封壓緊 ,石子煤收集箱設計為移動式石子煤箱,工作時由定位裝置及提升密封裝置定位提升壓緊。排渣系統的改造從結構上 了排渣過程中的卡塞情況。
3、制粉系統分離器的改造
分離機是磨粉機控制煤粉細度的重要部件,對分離器的改造是 ,將傳統的正壓直吹式制粉系統的分離器上加裝旋轉分離葉片輪,擋板、軸向中間煤粉進粉口和六管軸向出粉口保持原樣,在中心軸位置加裝一軸系支承和錐齒輪傳動裝置。改進后的分離器旋轉葉片輪可以 無級調節葉片轉速,能更精確廣泛控制煤粉處分細度。
4、耐磨件的改造
磨粉機的耐磨件包括輥套、襯板、導向板、導向塊、防磨板等,其中,輥套的磨損最為嚴重。因此,要減少磨損,輥套的材質不僅要致密,而且對硬度、淬透性和塑性有很高的要求。輥套的鑄造工藝采用單冒口傾斜澆注的鑄造工藝,輥套的材質是鎳硬Ⅳ號耐磨鑄鐵和Cr15系多元合金加復合變質耐磨鑄鐵等。這些材質熱處理后的硬度是HRC≥60,沖擊韌性≥7J/cm2,金相組織均為共晶碳化物+彌散分布二次碳化物+馬氏體+殘余奧氏體,磨損壽命一般在12000~16000小時,耐磨性能 。
本次對磨粉機的改造耗時三 ,經過努力改造的磨粉機效顯著,不僅達到了環境保護的要求,而且壽命大大延長,磨煤效率顯著提高,生產能力大幅度提升。