顎式破碎機齒板失效的改進過程
顎式破碎機是大部分選礦生產線、破碎生產線的主要設備,一般是作為粗碎設備,顎式破碎機經過多年的發展技術有了顯著提高,但是有些問題仍然存在,今天我們就來了解紅星機器對顎式破碎機齒板失效的改進過程。
齒板是顎式破碎機破礦的主要部件,分為動顎齒板4塊和定顎齒板6塊。由于破礦受力要求顎式破碎機齒板耐磨、高硬度和高強度,而齒板改進前不耐磨、壽命短。
一、顎式破碎機齒板失效原因分析
分析過去生產中,顎式破碎機齒板在破碎礦石的過程中,經常出現齒板壽命短、故障多、容易松動、破礦效率低等難題,特別是顎式破碎機在破礦過程中,造成礦石排礦粒度碩大,嚴重影響顎式破碎機區域的安全生產,并給設備管理和生產組織帶來極大的困難。原顎式破碎機齒板存在的缺陷:原來顎式破碎機齒板為普通高錳鑄鋼ZGMn13,厚度為170mm,在破碎機破碎礦石過程中,齒板壽命短,破礦效率低,排礦產品粒度粗,不能 液壓自動調整排礦口,只能人工調整排礦口,效率低,勞動強度大,且容易松動,強度與剛度不足,容易脫落,形成破碎機過載、堵料嘴和劃傷橡膠帶等重大安全隱患。
二、顎式破碎機齒板改進
紅星機器本次對顎式破碎機的改進目的是克服上述已有技術的不足,提供一種可提高顎式破碎機齒板壽命、破礦效率、消除安全隱患、防止齒板松動的顎式破碎機齒板的設計制造方法。破碎機動顎齒板通過固定螺栓固定在動顎本體上,其定顎齒板通過固定螺栓固定在定顎本體上,設計皮帶輪帶動偏心軸的轉動,從而帶動動顎齒板作前后往復運動,當動顎齒板靠近定額齒板時,礦石被擠壓破碎;當動顎齒板離開定額齒板時,被破碎礦石由于自重經動顎與定顎齒板之間170~190mm的縫隙排出,整個破碎礦石的過程是一個自動循環往復過程。
1、齒板結構改進
(1)在強度和剛度滿足破礦要求的情況下,巧妙設計齒板背面空心減重孔。
(2)增加齒板的破礦表面厚度,延長齒板的使用壽命,設計動顎齒板破礦厚度增加80mm,定顎齒板破礦厚度增加80~110mm,由于設計背面空心減重孔, 動顎、定顎齒板重量基本不變,提高齒板破礦厚度和使用壽命。
(3)在齒板背面,設計加強筋,目的是提高齒板本體的強度與剛度,滿足動顎、定顎齒板破礦受力的要求,防止受力開裂。
(4)在齒板背面固定螺栓周圍設計加強筋,提高齒板螺栓固定處的強度與剛度,滿足動顎、定顎齒板固定要求。
2、齒板材質改進
改進顎式破碎機齒板材質,由原來高錳鋼ZGMnl3材質改進為耐磨、耐沖擊、高硬度的高錳鋼材質ZGMn18Cr2。
(1)齒板沖擊韌性由原來的40J/cm,提高到現在的沖擊韌性120J/cm以上;齒板在受到良好沖擊下,硬度由原來HRC30提高到現在的HRC40以上,而加工硬化程度更高,耐磨性也會更高;
(2)齒板鑄造時在此ZGMnl8Cr2基礎上又加入合金成分鎳,提高淬透性,并進行時效處理,提高初始硬度,提高齒板使用初期未開始產生加工硬化層前的耐磨壽命;
(3)設計現在使用齒板材質上又提高鉻的含量達到2%,增加形成高硬度的奧氏體碳化物,從而提高齒板耐磨性和使用壽命。
三、顎式破碎機齒板改進
通過幾年顎式破碎機齒板的破礦結構優化設計與研制, 改變以前顎式破碎機實心齒板破礦效率低、排礦粒度粗、容易松動等難題。創新改進后的破碎機齒板,經半年多的現場使用和礦石大負荷擠壓、沖擊、磨損的試驗,使用 很好??朔艘郧捌扑闄C齒板使用壽命短,使用壽命平均壽命為30年,有效 了齒板壽命短、松動、脫落、排礦粒度粗等難題。
齒板改進后,紅星顎式破碎機更加受客戶的歡迎,未來我們也會堅持對顎式破碎機存在的不足與缺陷進行改進,生產出更加 的顎式破碎機,歡迎您來電了解顎式破碎機的詳細內容。